摘要:金川公司二矿区根据充填料浆的组成及充填管道使用要求,推出了一种新型衬磨杭腐的充续用钢管。经生产试用,这种钢管的寿命比16Mn钢管提高10倍以上,减轻了劳动强度,提高了充镇效率和质蚤,降低了采矿成本,经济效益与社会效益显著。
应用充填采矿方法的矿山,其充填管质量的好坏是影响充填成本的一个因素。由于充填管磨损快,需经常更换,增加了充填工人的劳动强度,充填效率低,充填假顶质量达不到要求,且增加了矿石成本。因此,应用充填采矿方法的矿山都在寻求一种耐磨损、抗腐蚀的新型充填管材。金川公司二矿区与有关高等学校共同研究,试验成功了一种新型耐磨充填管,该充填管经使用后,比普通充填管的使用寿命提高了10倍以上。
1充填概况
金川公司二矿区应用科研成果“高浓度细砂管道自流输送胶结充填新工艺”,一期工程共2个搅拌站7套充填系统,二期工程共有3个充填搅拌站10套充填系统。搅拌站全部采用计算机监控,系统充填能力为100~110m3/h,,料浆输送为自流输送,垂直高度最小为372m,水平输送距离大于1000m,呈梯段布置,充填倍线3.5~4.0,细砂为戈壁集料棒磨砂。水泥为425#普通硅酸盐水泥。灰砂比为1:4(重量比),料浆浓度78%,充填管采用壁厚12mm的16Mn钢管。
2充填管道工况
(1)充填管道输送主要是石英砂水泥混合料,起磨损作用的主要是尖锐的石英砂。由于物料高速输送,因而,石英砂对管壁有强烈的切削磨损。
(2)湿态料浆带有微弱碱性,有一定的腐蚀性。
(3)充填管要承受压力,必须有一定的表充坡管道工作状况韧性。
(4)高锰钢属于低应力切削磨损,。在使用过程中不能发生马氏体相变。因此,在此工况下发挥不了其优越性。
据实测,现行充填管道工作状况见表1。
表1填充管道工作状况
3新型耐磨充填管
3.1物理特性
KMTBCr28的铸能为奥氏体,基本分布M7C3碳化物,微观强度高,。Hu1744±150能较好地抵抗石英砂的切削磨损。M7C3分布好(由晶介网状分布变为板状和杆状),其冲击韧性ak≈0.8。通过特殊处理,使M7C3又变为颖粒状,从而使ak值提高到1.03,且共晶成分具有方向性,其轴间Hr2000左右,横向Hv1450左右。在制造上采用定向凝固技术,使M7C3型碳化物的轴向方向转向耐磨面,使耐磨性能大幅度提高。
3.2现场试验
1992年,在二矿区西部充填搅拌站进行了现场试验。试验管道与普通钢管安装在同一管线上,而且是磨损最快的地方。经过1年多的使用,尚未磨露,试验管道(直管)至今仍在使用,其实测结果见表2。耐磨管与普通管的比较分别见表3,表4。
表2耐磨管实测数据,表3耐磨管与普通管使用比较
表4耐磨管与普通管的经济效益比较
4结论
(1)耐磨钢管的直管与弯管分别比16Mn厚壁钢管的使用寿命提高了22倍和12倍以上,充填量提高了10倍和6倍以上。
(2)耐磨钢管的使用寿命长,减少了充填管的用量和更换次数,减少了工人体力劳动,社会效益显著。
(3)充填管的寿命与价格相抵,耐磨钢管仍可提高使用工效10倍以上。
(4)充填效率大大提高了,充填假顶质量保证了,矿石成本降低了。
总之,使用新材料研制的充填管,减少了充填管更换次数,使充填管道使用效率成倍的增长,经济、社会效益显著